串聯式預反應器的經濟效益主要體現在建設費用、產值、能耗、設備壽命等方面。油泵
4.產值
兩臺預反應器串聯后,由于反應條件的改善,反應更加充分,同時渣氣溫度降低、渣氣夾帶量少、檢修頻率低等。多種因素累計,可多回收10%左右的 HF產品,年產值可增加1 000萬元左右。
4.21建設費用
年產2萬噸HF的裝置,采用二步法串聯式預反應器工藝的投資費用比一步法多700萬元左右,動力消耗、熱風系統(不考慮熱回收的情況下)消耗相當。對于新建項目而言,反應爐的長度可以大大縮短,不僅節約了反應爐制造費用,而且裝置占地面積也隨之減小。
4.3裝置負荷
二步法裝置的負荷率一般在150%左右,一步法裝置的負荷率一般在120%左右,產量約增加
30%,即年增產HF達60001。以最保守市場價估計, 這一項盈利可達2000萬元左右。液下泵
4.5設備使用壽命
采用二步法生產工藝,無論爐內附件、備品備件,還是檢修工作,都大為簡化,每年至少節省檢修費用100萬元。
4.4單位產品消耗
在一步法生產工藝中,由于反應條件差,渣中CaF2殘留量均在4%以上(外混法或內返渣工藝基本相當)。轉子泵
在二步法生產工藝中,由于反應條件的改善,渣中CaF2殘留tt可低于3%。而在兩臺預反應器串聯 生產工藝中,渣中CaF2殘留量可低于1%,lt HF消 耗可降至4.7 t (螢石和硫酸總和)以下;年產2萬t HF裝置直接降耗可達2 OOOt以上;以每噸原料平均價格1 500元計,年增收達300萬元以上。
正常情況下,不計算環保收益,采用二步法串聯式預反應器工藝年合計增效保守估計約為3000萬元,可見其投人產出比非常可觀。
結語
德國的AHF生產技術一直處于世界水平,前期的幾條預反應工藝生產線,也都是從德國引進的,經過多年消化吸收,預反應器國產化早已成熟,但目前二步法工藝推廣仍不理想,主要存在以下一些原因:
(1)預反應器生產企業對預反應工藝原理、預反應器操作過程等工藝參數知之甚少,對于不同品位的礦,應該如何調整操作參數、采取何種措施調整生產負荷等認識不足。因此到目前為止,真正使用效果好的裝置并不多,這也造成二步法工藝不穩定的假象。衛生泵
(2)的AHF裝置大多建設在城市附近,安全環保是重中之重。串聯式預反應器工藝在安全、環保、節能方面的巨大優勢得到廣泛認可;而我國的AHF裝置大多建在遠離城鎮的地方,建廠初期安全環保形勢不迫切。對于二步法生產工藝,盡管安全環保性能優越,但由于前期投人較高,推廣過程受到一定的阻力。隨著國家對環保形勢的關注,串聯式預反應工藝的推廣勢在必行。
(3)部分預反應器制造企業對圖紙依葫蘆畫瓢,遇到生產工藝變化時無法及時調整應對,最終使用失敗,對整個行業造成比較大的負面影響。
(4)某些AHF生產企業對AHF前期反應的機理認識不夠,不具備前期反應的工藝、設備條件,把預反應器看成一個混合器,有的甚至干脆把預 反應器叫做“預混器”,形成“預反應工藝不如外混工藝”的錯誤概念。
我國擁有世界上最大的螢石資源,幾十年的無序開發,優質螢石基本開采殆盡,形勢非常嚴峻。二步法工藝優異的綜合性能在外都得到廣泛的認可,因此AHF行業必須加快二步法生產工藝轉化步伐,預反應器制造企業必須把工藝與生產技術相結合,真正讓AHF生產企業享受二步法新技術帶來的紅利。